引言
燃氣輸配方案決定工程建成后的運行狀況和經濟指標,是城市天然氣利用項目工程設計的核心。方案選擇的主要目的是從項目年用氣量、調峰儲氣方式、工藝流程與輸配壓力級制、管道走向等方面進行不同方案的技術經濟比較,擇優選用性能價格比相對優的輸配方案,使整個項目能獲得高的性能價格比。本文以湖、淮南、宜昌3座城市的天然氣利用工程建設為例,對城市天然氣利用項目輸配方案的選擇和建設投資的控制進行探討。
工程是合理控制建設投資的關鍵階段。實踐和研究表明,在初步設計階段對工程造價的影響為75%-95%;施工圖設計階段工程進行造價蝗影響約為25%-35%;施工階段,對工程造價的影響為10%。搞好工程設計首先要選用先進適用、經濟合理的輸配方案。配方案選擇主要是規劃并制定出技術先進、安全可靠、經濟合理的燃氣輸配方案,然后從多方案中選擇出性能價格比相對優的方案。
用戶量的確定用氣量是城市燃氣輸配方案設計的基礎參數,決定著項目投資決策最根本的依據。特別是年用氣量的遂年增長
城市燃氣轉換的實踐與探討
阜新市是我國主要生產煤炭地之一,同時有豐富的煤層氣資源,經多年研究開發,目前已取得一定煤層氣利用成果。2001年,阜新礦業集團建成了設計能力為日產13*10(4)m(3)礦(甲烷體積分數30%以上)的抽放輸配系統,開始了一定規模的工業利用。2002年,阜新市國土資源部門在新劉家煤田地面鉆井口8口中,經過排采試驗,形成了日生產1.2*10(4)m(3)煤田氣(甲烷體積分數90%以上)的生產能力,至此,新市利用煤層氣作為市管道氣在氣源方面具有較可靠的前提條件。
為充分利用新煤層氣資源并使新市煤氣公司擺脫經營困境,2003年,阜新市以煤層氣取代兩段爐煤氣做城市管道氣的氣源。經半年的試運行,實現了安全運行,平穩轉換。
在氣源轉換過程中,我們對主要供氣方的供氣能力進行了預測,對供氣計量結算做了充分準備,而建設了劉家煤田氣輸配混氣工程。在氣源轉換后,我們又及時建設了氣混裝置,從而確保了供給用戶的上不受供氣方氣體質量變化的影響,完全控制在允許的波動范圍內。
- 氣源轉換的過程
(1)為檢驗轉換氣源的可靠性和穩定性,我們對供氣單位的供氣能力進行了實際測試。2002年未,對阜新礦業集團供應礦井氣(甲烷體積分數34%以上)10(4)m(3)的能力。2002年未至2003年初,對新劉家煤層氣供氣能力進行了日產煤田氣(甲烷體積分數95%以上)10(4)m(3))1.2*10(4)。測試結果表明,供氣單位的供氣能力能滿足新市城區管道氣用戶的用氣需要。
(2)對新煤層氣和兩段爐煤氣做燃燒特性對比試驗,為更換和造灶具做技術準備。
(3)在氣源置換階段,先用3d煤層氣和70%兩段爐氣(體積比)的混合氣。此時,用戶原有的灶具仍可正常使用。然后集中用8h將全系統中氣體快速置換為含有70%以上煤層氣((體積比)的混合氣。此后,居民用戶轉為使用替換灶具,中餐灶和燃氣鍋爐需要換或改造燃燒器。最后,用3d時間將全系統氣體快速置換成100%的煤層氣。全過程中,僅要求用戶停止用戶8h,時間為晚9時至早5時,因此,本上未影響絕大部分用戶的正常用戶。
由于準備充分,組織得力,氣源轉換的全過程平穩、順利,未發生優秀任何事故和險情,未造成任何不良影響,社會反映良好。
按國家現行標準<城市燃氣的分類>gb/f13611-92的規定,與礦井氣相近的4t然氣,其按高熱值計算的華白數為18.4mf/m3。
在有關天然氣的產品標準中,部標<天然氣>sy7514規定,天然氣的高熱值應在于14.56. mf/m3。
<城鎮燃氣設計規范>gb50028明確規定,做為城鎮燃氣,天然氣質量應符合現行國家標準<天然氣>sy7514規定,即天然氣一類氣或二類氣的高熱值必須大于31.4. mf/m3。
我國生產的礦井氣,高熱值低于14.65 mf/m3的占很大部分,其中甲烷體積分數為50%左右。已利用礦井氣又占總抽放量的30%左右,其中應用礦井氣歷史最長的撫順市,礦井氣中甲烷體積分數為28.5%。由于目前國內利用的礦井氣不符合國家關于城鎮燃氣的有關標準。因此,在一定程度上限制了礦井氣的利用,也不利于礦井氣的開發和發展。
阜新市氣源轉換后使用的燃氣二部分組成,其中是阜新礦業集團的礦井氣,其高熱值為13..54 mf/m3,氣體甲烷體積分數為34%。其二是劉家煤田氣混合氣,即劉家煤田氣與空氣混合氣形成的甲烷體積分數為34%的混合氣。由于這種燃氣不同于傳統意交上的礦井氣,也不完全符合現行燃氣相關標準,經與質量技術監督部門協商,暫定名為阜新煤層氣。
(2) 燃氣計量結算向國際例靠攏的問題
目前我國燃氣需企業間大部分仍使用體積計量法作為結算依據,而國際上普遍推行的是以能量計算法做結算依據,即交接的總能量為燃氣的熱值與總體積的行程積,按總能量計價,其先進性,科學性和合理性是顯而易見的。因此,有條件的燃氣企業采用能量法做為結算依據或向這種做法靠攏,應是企業的****選擇。
- 采用帶有智能流量積算器的羅茨流量計,計量供貨方提供氣體的體積流量,與供貨方相就的計量裝置共同計量,羅茨流量計雖然不是******的計量器具,但其具有適用范圍廣、運行可靠知、靈敏 度高的實用特性,我們使用天津親科實儀表有限公司生產的帶有智 能積算器的羅茨流量計,用于門站計量和混氣計量,實踐證明其完全可以適應自動控制的需要,并提供準確的計量依據。
- 熱值測量采用在線氣體分析儀檢測與氣體色譜分析儀標定相結合,熱值計算法和直接燃燒測定法相結合的檢測方法。采用kcs-1智能型 甲烷濃度傳感器對進入門站和混氣裝置的燃氣進行檢測,并參與混氣自動控制,同時用光干涉式甲烷測定器進行定時校驗。用氣體色譜分析儀對以上兩種儀器進行定期進行標定,為使用計算法計算燃氣熱值提供準確的數據。
- 混氣裝置的運行
氣源轉換中設計和安裝了兩套混氣裝置。其中一套用于向劉家煤田氣摻混空氣,稱為劉家煤田氣混氣裝置。另一套用于在需要時向礦井氣中摻混空氣,稱為礦井氣混氣裝置。兩套裝置協調工作,最終出廠氣中甲烷的體積分數達到34%,其波動不超過1%。礦井氣混氣裝置工藝流程見圖1。
進入裝置的礦井氣(壓力在20kpa左右)經流量,氣體成分檢測后,經閥門減壓進入管道靜態混合器(簡稱混氣器)。常壓空氣由變頻運行的羅茨鼓風機加壓至6 kpa左右進入混氣器。兩種氣體在混氣器中初步混合;旌现械臍怏w成分檢測后直接進入工作壓力為2.8 kpa的儲氣向,然后由排送機關入管網;旌蠚獗壤目刂朴煽删幊炭仄鳎≒LC)執行,由工控機實施監控。Plc將檢測到的進裝置氣體流量,進裝置氣體流量,進裝置氣體中甲烷體積分數、混合氣中甲烷體積分數參數分析后,與設定值對比,然后向羅茨鼓氣機變頻呂發出指令,能過控制和調整羅茨鼓氣機的轉換,控制和調整進入混氣器的空氣 量,從而實現對混合氣中甲烷體積分數的控制和調整。
在設計和運行管理中,先考慮自控裝置的安全性、可靠性和實用性,然后再考慮其技術先進性和經濟性。我們選擇的計算機變頻自動控制裝置雖然不是******,但運行實踐表明,該系統不但運較簡便,安全性能較好。
在設計選型和實際運行管理中,高度重視核心儀表的可靠性和準確性。對早烷濃度傳感器,我們采取了定時、定期用氣體色譜分析儀進行標定和用在線熱值儀進行監測的方法以,保證其運行正常。
在設計和運行管理中嚴格控制混合氣在管道中的流速,保證在極個別情況下,即使在混氣器后出現了接近或燃氣爆炸極限的混合氣,也不會產生導致爆炸的火源。
在布置上,使燃氣和空氣在混合氣器中初步混合氣,分別進入儲氣進行二次充分混合,同時使儲氣中氣體始終處于流動狀態,以防止燃氣和空氣的重新分層。
實踐表明,煤層氣或礦井氣做為城鎮燃氣,可以取得良好的經濟效益、社會效益和環保效益交。煤層氣或礦井氣摻混空氣可以做到安全運行?茖W的發展和技術的進步,使開發利用低熱值的煤層氣和礦井氣具有廣闊的前景。